联塑刘兆田:扎根车间23载,技术创新不停步 丨致敬劳动者②
珠江商报 2023-04-26 10:59

编者按:改革开放以来,顺德广大劳动者勤学苦练、敢为人先,以赶超一流的志气,为顺德高质量贡献智慧和力量。当前,顺德正坚持制造业当家,全力打造最友好的制造业强区,一批批劳动模范、高技能人才、普通劳动者继承和发扬“爱岗敬业、争创一流、艰苦奋斗、勇于创新、淡泊名利、甘于奉献”的劳模精神,谱写“中国梦 劳动美”的新篇章。

即日起,本报推出“致敬劳动者”专栏,展示顺德区受到全国、全省表彰的劳动模范和先进集体,敬请垂注。

刘兆田,广东联塑科技事业有限公司金属配件车间副主任。自从2000年年底进入联塑工作,他一直“泡在”生产车间,从一名开车床的普通员工,到电工,到技术员,到工程师,到主任助理,到车间副主任,历时23年。在这职业成长的路上,刘兆田用一个又一个的技术创新项目诠释了“爱岗敬业”的含义,更于2013年获得了“全国五一劳动奖章”,而后一如既往地扎根生产车间,紧盯生产线,带领研发团队发现一个“bug”就研发一个“补丁”,不断提高车间产能,提升企业竞争力。

刘兆田正在检查设备运作情况。

自学成才,连年“升级”生产车间装备

刘兆田家里是开电器维修店的,在进入联塑工作之前,他就在家里帮忙维修家电。这可以说是他的“职业起点”。电器维修的工作经历充分锻炼了他的动手能力,更为日后的一次技术创新种下了一个“金点子”。

2000年底,刘兆田成为了联塑的一名普通车间工人,负责开车床。刘兆田或许是整个车间里“意见最多”的一位工人了——在工作过程中喜欢提出设备改良的意见。“当时的车间主任见我喜欢动手,又有电工证,他就让我当车间电工。”这是刘兆田的第一次“职业晋升”。

当电工一段时间后,车间铝塑管生产线的程序突然丢失了,外协重写程序需要1个月时间,对生产影响极大。尽管不是自己的职责范围,但刘兆田知道只有掌握PLC编程,生产才会不被动。“就是要不断摸索、积累,多学、多看、多思考、多动手,才可以走上技术创新这条路。”刘兆田说。

尽管刘兆田只有中专学历,但这并不妨碍他喜欢学习、喜欢思考、喜欢动手。刘兆田深知自己文化底子薄,他买了很多书,还买了很多视频教材光碟,下班后就一头扎进书堆和教学光碟里,边工作边自学,“买书和买教材光碟都是投资自己,帮助自己提升,现在看来这些自我投资是很值得的。我到现在都还很喜欢看书学习”。

刘兆田利用业余时间自学了PLC编程、CNC全自动控制、机械设计等技术课程,为日后在岗位上开展技术创新方面奠定了基础。

如为公司新型数控车床的改良,他设计出一种长棒料拉料机械手来提高自动化和减少噪声。发明了一次出8个产品的全自动铣槽机,将产量提高了近8倍,安全系数在行内提高了一个级别;发明了带检测功能的铣槽机提高质量,并实现了在线检测功能。发明出全自动伺服车方机床及配套的多轴机械手和钻铣一体铣槽机,改变活接产品20多年只有外购不能自产的现状并实现了全自动化生产,为公司降低了生产成本,此项创新走在行业内前列。

可以说几乎每一年刘兆田都结合自己工作开展技术创新,不断攻坚克难。2008年、2010年、2011年、2012年,刘兆田的发明在参加国家级QC发表中获得国优奖。2012年,他所带领的维修班荣获“国家优秀班组”奖。2013年,刘兆田荣获“全国五一劳动奖章”,实至名归。

善思敏行,勇当车间技术攻关“带头人”

荣获“全国五一劳动奖章”,刘兆田既感到光荣,更感到技术创新的使命与动力。刘兆田带领班组成员一心扑在技术创新上,不断提高车间生产效率,降低车间生产成本。

刘兆田正在处理工作文件。

2021年,公司生产转型,向更高附加值的新产品领域进军。刘兆田经过市场调研,了解产品生产线的前沿信息。一圈下来,刘兆田发现当时市场上的生产设备产能都不高,能耗很大,“感觉都不够先进”。

于是,刘兆田和班组成员决定改良新采购的机床。敢想敢干,刘兆田带着3名技术员每天泡在车间十几个小时,“忙到晚上12点也是常有的。”经过两个多月的钻研和不断尝试,刘兆田尝到了成功的滋味。将机床原来的生产节拍提高将近50%,并将此技术推广至全车间所有机床,车间的整体生产效率得到了极大的提高,并减少了设备和人员的投入。

然而,生产效率提高后,刘兆田又发现一个问题——工件质量检测跟不上。于是刘兆田又着手研发检测设备,“因为我们的车间产能大,如果某一个环节的质量把控不好,就会影响到下一个生产工序。原来的人工质检一是慢,二是有的微小的质量问题难以发现,所以必须要解决这个质检效率低的问题。但这个研发的过程有点痛苦”。

由于工件的特殊性,出现上料跟不上和工件通过检测孔的时候容易发生侧翻,影响工件输送的平稳度,“有时我蹲在检测设备旁边看了十几分钟都很顺利,但一转身工件就侧翻了,卡住了。”为了解决这个工件侧翻的问题,刘兆田想了多种办法,但都被他自己否定了,“要么效果不够好,要么处理成本高,都不是我们想要的。”苦恼中,早年做电器维修的经验为刘兆田送来了“灵感火花”。他想起了之前维修过的自动麻将机,自动麻将机利用离心力就能让一桌打乱的麻将牌“乖乖就位”,工件也可以是“麻将牌”呀!灵光一闪,刘兆田找到了平稳输送工件的好办法。“从原来不能检到一天能检测5000个工件已经是了不起了,现在一台机一个班8小时就可以检测5万多个工件。目前,我们正在给这套检测设备申报发明专利。”刘兆田开心地说。

检测设备研发成功后,刘兆田又把技术创新的目光盯向工序费用大的模具冲棒,他坚信只要肯努力,一切皆有可能。刘兆田说,在联塑,自己是怀着一颗感恩的心认真工作,很感谢公司给自己成长的平台,获得“全国五一劳动奖章”是一种荣誉,更是一种责任,要保持学习的状态,生产车间的生产方案没有最优,只有更优,而技术创新就是走向“更优”的道路。

文图/佛山市新闻传媒中心记者骆苏艳