
近日,华昌集团入选
2023年广东省降碳减污特色案例
下面环境君带大家看看他们的
降碳减污的项目以及成果成效

华昌集团将原来的低效治理设备升级改造,对高浓度喷漆废气采用“喷淋除雾+五级干式过滤+沸石转轮吸附浓缩+脱附+三室式蓄热燃烧”;对烘干固化废气采用“喷淋除雾+湿式静电除雾+二级干式过滤+活性炭吸附浓缩+脱附+三室式蓄热燃烧”。同时通过加大系统抽风量、增加生产线密封性能、规范作业流程、加强人员管理等措施的实施,提高了无组织排放废气的收集效率。
该项目核心技术为系统一的分子筛转轮吸附浓缩+蓄热式燃烧分解(RTO)装置,其中分子筛转轮分为三个区域,即吸附处理区、再生区和冷却区。有机废气首先通过干式过滤器进行预处理,预处理后的废气再进入分子筛转轮的吸附区进行吸附浓缩,利用分子筛对有机物质的吸附性将气体净化,处理后的气体可达标排放吸附了VOCs的再生区逆向通以少量热空气,将有机物吹脱出来。可根据具体需要浓缩5~25倍,浓缩后的有机废气可采用热氧化技术分解成无害的CO₂和H₂O。系统运行一段时间后有机物分解释放的热量可维持分子筛再生,即达到再生过程热量平衡,极大地减少能耗。
该项目采用的沸石分子筛转轮吸附/脱附+三室蓄热燃烧技术,相对传统水喷淋、活性炭吸附或UV光解等一级或多级装置联合处理技术,能够有效地提升治理效果。经计算,方案实施后可减少VOCs排放11.653t/年,其中无组织减排7.381t,有组织减排4.272t。
原采用带式机进行脱水,脱水效果相对较差,脱水后含水率较高,更换程控隔膜压滤机系统,经压滤机压滤后污泥含水率大大降低,大大地减少污泥的产生量。
本项目采用的高压隔膜式板框压滤机,其采用高压过滤设备(2-3MPa)进行污泥脱水,有效降低污泥压榨后的含水率,并在传统压滤机的基础上将滤布清洗和振布卸饼设置为单独模块,便于维护和自动化操作。

该设备已被列入《广州市绿色技术推广目录(2023年本)》,技术水平先进。经计算,项目实施后可减少污泥产生量4000t。

铝挤压模具煲模工序是将模具浸没到氢氧化钠溶液中,氢氧化钠溶液会把铝金属溶解,因此,使模具变得干净,便于再次使用。但是氢氧化钠溶液里会很快富集溶解的铝,在继续溶解更多铝时,其溶解能力下降直至完全丧失,因此氢氧化钠溶液必须频繁地进行更换。为此集团购置一套煲模碱回收装置,从而实现减少烧碱消耗,同时可回收氢氧化铝,减少生产过程含铝废碱产生。
该碱回收装置采用晶析法对废碱进行处理,回收可用碱。
偏铝酸钠在一定的条件下可加水分解,反应式为:
NaAlO₂+2H₂O==Al(OH)₃↓+NaOH
结晶性水酸化铝相互结合成长形成晶粒,在液中沉淀,上层液为碱液(NaOH),从而达到碱液和AI(OH)₃分离,上层液回到碱蚀槽继续使用,下层沉淀物经离心分离机脱水得到含水率为15%左右的粉状氢氧化铝晶体。经离心分离机分离出来的滤液可再抽回晶析槽中继续处理,可以再加水分解。
项目能有效地实现资源循环利用,减少煲模废碱的排放,设备技术先进。项目实施后减少煲模碱用量300t/年,产品氢氧化铝280t/年。

华昌原氧化车间硅机电源能耗较高,电能转换效率相对较低,更换为高频电源,其电能转换效率更高,工作频率高,这样能提高工作现场工效,改进加工产品质量。
在电路拓扑方面,通过技术创新,实现了大容量(最大功率达1.2MW)、高效率(89%)、多特性(智能波形)的电能输出。
在系统控制方面,通过多技术创新实现了电源装置高精度(≤5‰o)、低纹波(≤1%)等高性能的输出特性。
项目实施后硅机输入功率从317.6kW下降到287.2kW,年节约用电196.99万kWh,减碳1256.60tCO₂。

来源/佛山市生态环境局、广东华昌集团有限公司
整理/佛山生态环境微信编辑小组




